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國內磨粉機的缺點分析和改進方案

來源: http://www.324232.com  類別:實用技術  更新時間:2015-03-30  閱讀

  1 小麥磨粉機現狀

  20 世紀 90 年代中期我國引進多條小麥磨粉機生產線,到現在已使用近二十年。我曾在意大利作技術支持、售后服務,有機會接觸不同面粉廠不同時期引進的小麥磨粉機生產線,對這些生產線有比較深入的了解。這些小麥磨粉機已經進入老化期。主要表現為:小麥磨粉機的喂料不穩(wěn)定,給料不足不滿輥,電耗高、出粉率低,磨輥使用壽命短。磨輥研磨間隙保持不住,間隙變動性大,影響研磨效果。

  小麥磨粉機造成電耗高、出粉率低的主要原因有兩個方面:

  ① 液壓系統早已經超過設計壽命。電磁閥、電磁調速閥、液壓馬達、液壓站的油泵磨損間隙過大。

  剛開機,油溫較低,粘度大,液壓系統勉強保證運轉,合閘的壓力還可以維持,磨口調整后,磨口工作間隙變動不太明顯,研磨效果還可以。隨著開機時間的延長,油溫升高,粘度減小,液壓油乳化,泄漏量增大,液壓系統壓力變小,磨輥合閘的壓力減小。

 、 電控部分已經老化。采用電容式料位器(現在已經淘汰),調整繁瑣。在不同的物料中必須標定。

  這種電容式料位器就是調整好了,受磨頭物料中的含水量影響很大,輸出信號也會有很大變化。另外,原配的電容式料位器已經老化,輸出電流信號達不到標準,不能正確的反映磨頭內料位的高低水平。經常,磨頭中沒有料了還不能離閘,致使出現咬輥,影響磨輥的使用壽命。

  2 改造的幾種方案

  1)方案 A

  保留原來的液壓站系統,喂料系統還是采用原來的液壓馬達,安裝流量調節(jié)閥,根據物料的高低,人工調節(jié)流量控制喂料速度。合閘動作還是原來的液壓電磁閥控制高壓油進行,外加電磁閥的電源開關,手動搬動開關控制合閘。去掉原來的控制面板儀表和電容式料位器,解決原電器儀表因老化,工作不穩(wěn)定的問題。

  優(yōu)點:改造簡單,成本低。

  缺點:全部改為手動控制,人工調整流量,要求工人必須責任心強,要做到不斷巡回觀察磨頭內物料高度及時調節(jié)流量閥,改變液壓馬達的轉速,達到控制喂料的目的。人工啟動喂料然后,搬動開關合閘。

  2)方案 B

  這個方案和 A 方案系統基本一樣,保留原來的液壓站系統和原來電容式料位器,喂料系統還是采用原來的液壓馬達,安裝流量調節(jié)閥,人工根據物料的調節(jié)流量,固定控制喂料速度。合閘的電磁閥開關,用原來的電容式料位器加放大電路控制合閘,當磨頭內的物料增加到一定高度,控制合閘,接通液壓馬達的油路,液壓馬達轉動進行喂料,喂料速度是單一固定的。

  優(yōu)點:小麥磨粉機改動工程量小,成本低。

  缺點:原來的電容式料位器電器元件老化和本身存在的先天不足,使控制容易出問題。電容式料位器受環(huán)境濕度影響太大,調整麻煩,穩(wěn)定性不好,互換性差,使用中,不能及時正確反映磨頭內的物料高度,經常磨頭內沒有料還發(fā)出有料信號,致使出現咬磨輥現象的發(fā)生,在小麥磨粉機技術上早已經屬于淘汰技術,F在,采用先進的光電料位器和激光料位器技術,穩(wěn)定可靠,互換性強。

  3)方案 C

  改造小麥磨粉機生產線,徹底去掉液壓站系統,去掉高壓油路、液壓電磁閥、液壓調速閥和喂料液壓馬達,改為全電控智能控制。小麥磨粉機控制面板儀表采用全美國進口工業(yè)級 IC 芯片組成,液晶顯示界面操作方便。變頻電機喂料,采用激光料位器檢測磨頭料位,投射力強,抗污染,可靠性高,標準輸出,互換性好,安裝在不同工序上的小麥磨粉機不用再調試。采用氣動控制磨輥合閘。液壓馬達喂料改為變頻電機喂料系統見圖 .

  綜合上述,要想使小麥磨粉機生產線達到或者超過新小麥磨粉機的水平,就必須解決以下幾項:

  ① 去掉原來的液壓系統液壓站,改氣動合閘。保證合閘的壓力達到原設計要求。

  ②喂料系統改為變頻電機喂料,使喂料均勻。

 、 小麥磨粉機控制智能化,根據料位的高度,自動控制給料速度,根據喂料的情況自動控制磨輥合閘,有效的防止咬輥現象的發(fā)生。

  經過改造的小麥磨粉機,省掉定期更換液壓油的費用,實現低碳環(huán)保;更換新型小麥磨粉機控制面板,液晶中文顯示界面操作方便,控制靈敏;去掉磨輥和喂料輥的傳感器,采用磨輥電機電流采樣控制保護小麥磨粉機磨輥電機。